|
|
订阅社区杂志 |
江汉油田:超额完成政府下达的“十二五”节能减排指标 |
(时间:2016-4-12 8:46:03) |
“十二五”期间,江汉油田在生产建设中主打“绿色”建设牌,通过调结构转方式、摒弃落后产能、大力开展生产优化和技术改造、强化节能监测等一系列措施,取得了显著成效,超额完成地方政府下达“十二五”节能减排目标任务。 油田用好“绿色”指挥棒。按照集团公司节能减排降碳一体化管理要求,油田将节能减排职能由生产运行管理部划转到安全环保处,与环境保护工作统筹考虑。每年统筹部署节能减排工作,确定目标,制定计划,强化“绿色”考核指标落实,将“绿色”考核指标分解到井口,落实到人头。 落后的产能,如同给企业翅膀挂上铅块,让企业怎么也飞不高。“十二五”期间,油田不断调结构转方式,摒弃落后产能,推进节能减排。累计淘汰高耗能抽油机、电机、注水泵等220多台(套),选用节能型抽油机替代原有油梁式抽油机,平均节电率达20%;推广应用抽油机、注水泵、输油泵等变频器342台,为设备找节能“伙伴”,节电464万千瓦时,折合标准煤570吨。对矿区供暖系统进行改造,选用分层给煤装置和声波吹灰器,加装变频节能装置,提高锅炉热效率;采用两级除尘系统,降低烟尘排放;实施公共区域分时分段供暖,减少热能损耗,节原煤5180吨,节电82万千瓦时,折合标准煤3800吨。盐化工总厂选择国内先进的次高温、次高压循环流化床锅炉,新建锅炉脱硫塔,应用盐泥炉内脱硫、烟气余热回收等一系列国内先进技术,提高热效,减少蒸汽消耗和含硫气体对大气的污染,蒸汽煤耗由220千克/吨下降到170千克/吨,节约标准煤1.5万多吨,减少二氧化碳排放4.2万吨。水电厂在对变电所、供电线路进行扩容改造,优化电网结构,节电529万千瓦时。机械制造企业将老式机床更换成先进的数控机床,引入机械手,推行一体化数字化智能控制,生产效率更高,节能降耗显著。在各小区、井站,油田大力推行“绿色”照明,安装太阳能照明灯具,节电效果十分明显。 油田大力实施生产优化,力促节能减排。油藏工程系统推行产量规模经济性研究,确定科学合理的开发方案及开发指标,推进“绿色”设计,为节能减排把住源头。采油工程系统优化抽油机生产参数,仅2015年,累计实施油井工程优化1002井次、调平衡283井次、工程间抽86井次、电机充磁30台,减少电量消耗273万千瓦时,节约标准煤折合336吨。在部分油区,油田推广集中供电模式,提高功率因数,年节电5.9万千瓦时,折合标准煤7.2吨。石油工程系统的钻井队和修井队等,优化生产运行,推行绿色钻井和绿色修井理念,实施钻井液回收,节能减排,施工时把防渗布铺在设备、泥浆循环罐下面,保证“油污不落地、泥浆不落地”。 排放的减少,很大程度取决于技术的先进水平。“十二五”期间,油田大力开展技术改造,令节能减排的效果更佳。江汉采油厂对井口流程实施改造,开展套管气回收技术,将以前逸散在空气中的套管气回收。目前,已在广华、潭口、洪湖、新沟等9大主要生产油区,均实现了油气密闭集输,回收套管气供油井加热炉使用,有效减少电量与燃油消耗,年节支1600多万元。盐化工总厂大力开展循环工艺改造,将盐硝厂、漂粉精厂的以前外排的蒸汽冷凝水全部回收,年回收蒸汽冷凝水27万吨,减少了锅炉的燃煤消耗,节约大量能源;大力开展氯碱装置单极槽、复极槽涂层技术改造,年节约电耗504万千瓦时,折合标准煤618吨。钻井一公司、钻井二公司大力实施“井工厂”钻井模式,平均建井同周期与传统钻井缩短20%以上,以4口井同时钻进的“井工厂”钻井为例,可减少钻井液使用8.3%,减少污水处理量650方,降低钻后治理费6.4%,减少搬迁费用10%,节省各类材料费5.6%。此外,钻井一公司、钻井二公司积极推进钻机“油改电”技术改造,通过利用网电代替传统柴油发电,为钻井系统提供动力,在涪陵工区,西北工区,网电钻机利用率分别达84.6%、71.4%,2015年,节约2万多吨标准煤,折合柴油1.41万吨。 油田强化节能监测工作,采取“各厂处自测、节能监测站抽测”的工作方式,每年完成2000多台抽油机、1100台注水泵、40多个供暖锅炉及发电锅炉的能效监测工作,提出改进意见,减少“跑冒滴漏”,年减少电量消耗530万千瓦时,折合标准煤646吨。石油工程企业强化油料监测监管,在工程车辆、运输车辆上加装GPS油料液位仪,严控油耗,年节约柴油3990吨。
|
|
|
|
推荐图片 |
|
热点文章 |
|
|