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南京化学工业有限公司苯化工部落实节能措施降耗 |
(时间:2016-6-15 8:34:40) |
南京化学工业有限公司苯化工部多措并举落实节能降耗措施,1-5月份,运行部7个主要产品的消耗均有所下降,各项消耗与2015年同期比累计压降994万元。 该部做好停车装置的运行成本分析。针对苯胺装置系统设备较多,负荷升降次数多,开停频繁的状况,年初以来,该部就研究讨论装置生产任务的完成与系统开停的方案确定,优化停车成本。装置将九循循环水退出,全部使用八循循环水,并且在停车期间对于循环水的水量、系统放空等进行优化,压降系统停车时的公用工程的成本85万元,最大可能地压降了系统停车成本。 集中真空系统,尽量用最少的设备满足生产的需要。苯胺装置原有的精馏工艺流程中的苯胺、硝基苯真空泵原来是初精馏塔分开,1#、3#精制系统也均独立使用真空泵。该部将初精馏工序进行了合并,共用一台真空泵,并制定方案,将苯胺系统真空机组合并,两套真空机组合并成一台机组运行,降低了电能消耗。4月底,苯胺装置对#3硝基苯精制真空泵完成改造投入运行,改型后的爪形干式真空泵只用1台即可实现给初馏、精馏同时提供真空,改造后运行稳定,用干式真空泵并进行真空系统合并后总的电耗年可压降费用74.9万。 5月份开始,该部还对离子膜生产组织了调整,实行“削峰填谷”,利用峰谷电差价优化离子膜装置的生产。在峰时降负荷,在谷时升负荷。氯化苯装置根据氯气压力及运行氯化器中部温度情况,对每台氯化器的加苯量进行调节,确保工艺指标受控,同时苯胺装置根据副产氢气的用量调节使用煤化工部PSA的氢气量,确保苯胺负荷平稳。仅5月份离子膜装置进行调整电流组织生产累计节约费用25.83万元。
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