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锦西石化通过技术优化节能降耗
(时间:2014-7-29 9:05:57)
  “优化前换热终温298摄氏度,优化后提高到305摄氏度至309摄氏度,节省了燃料。”7月25日,锦西石化南蒸馏车间技术员李建说。这个公司通过技术手段,对南蒸馏装置换热网络系统、减压抽真空系统进行优化,达到节能降耗、降本增效的目的。
  以往,由于加工原油变化以及换热器结垢等原因,南蒸馏装置换热终温在298摄氏度停滞不前,导致加热炉部分热量损失,装置燃料消耗增加。
  为实现节能降耗,技术人员利用装置检修时机,通过增加换热器数量使换热面积增大,对换热网络流程进行调整,为换热器安装超声波除垢器,利用超声波技术为换热器除垢。优化后,换热终温最高提至309摄氏度。
  改造后,减压塔顶真空度由原来的95兆帕提高至99兆帕,真空度提高使减压炉温度降至380摄氏度,减压炉负荷降低,燃料消耗减少。真空度提高使减压率、装置总拔收率得到提高,经济效益显著。由于原空冷系统改造为高效水冷器,原喷淋系统取消,降低了盐水消耗量。


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