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【节能】河北省沧州炼化通过关键技改项目力行节能减排
(时间:2011-11-3 10:33:42)
  在河北省沧州炼化厂生产管理处的计算机上,鼠标轻轻一点,全厂蒸汽管网智能监测系统立刻映入眼帘。“智能监测系统可以监测到全厂蒸汽管网运行情况,生产管理人员根据它实施系统调整,可以平衡全厂的蒸汽,从而合理有效使用蒸汽,起到理想的节能降耗效果。”生产科长安泽志告诉记者。
  沧州炼化利用去年大修的时机,采用信息技术收集整理蒸汽管网管线结构参数,泵阀交易网开发出全厂主蒸汽管网数学模型,建立起蒸汽管网智能监测系统,利用技术进步促进了管理水平的提升。类似这样的改造,在去年的大修中还实施了多项。
  沧州炼化坚持走精细管理与技术进步并重的道路,“十一五”期间,累计投入资金9236.4万元,推广应用节能新技术,2010年万元产值能耗比2005年降低15%,炼油综合能耗降低5.32%,5年累计实现节能量超过3.8万吨标煤。
  今年,沧州炼化确立了14个攻关项目,并成立攻关小组,泵阀交易网制订出每个小组的目标和措施。“每个小组都要研究拿出具体措施,我们作为牵头单位,会不定期地检查项目进展。到今年8月底,多个攻关项目都达到了预期效果。”生产管理处副处长王兵介绍。
  在减少焦化甩油和污油回炼项目方面,硫黄污油改至催化装置回炼,避免了污水汽提装置污油所携带高氨氮污水对污水处理厂的冲击,污水中氨氮含量从过去的20mg/l降低到2mg/l左右;电脱盐污水所脱污油、污水处理厂所产污油送至焦化装置放空塔脱水后作焦炭塔急冷油。
  降低焦化装置能耗攻关项目方面,攻关小组对现状进行摸底,查找与设计值的偏差,采取了“根据气温状况及时停用伴热等”措施,使蒸汽消耗由每小时12.5吨降为3.5吨,对新加热炉风机和烟机增加变频装置,严格控制除焦高压水泵运行时间,降低了电耗。今年1~5月,焦化装置能耗逐月降低。
  围绕节能目标,沧州炼化还从加强节能工作体系建设、建立健全节能管理制度入手,成立节能办公室并对所有用能单位的节能管理工作进行检查和考核。“我们对能耗指标分解考核,建立能耗统计指标体系、监测体系和考核体系,完善节能减排考核奖惩制度,每月对装置能耗、主要耗能设备的使用状况、节能设施的投运状况及合理使用能源等考核,并配套和完善能源计量和节能统计手段,夯实了节能管理基础。”沧州炼化生产管理处处长冯文辉说。

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