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【锅炉】塔河油田锅炉油改气工艺首次运用成效显著 |
(时间:2013-8-5 9:29:01) |
西北油田完井测试管理中心对单一燃油锅炉进行革新改进,改造成油气两用锅炉,在塔河油田首次运用成效显著,单井节约燃油费20余万元,同时避免了环境污染。 在高压油气井地面试油期间,井口节流降压后地层流体温度骤然下降,测试流程下游管线结霜,若地层流体中含水,极易形成水合物,堵塞管线,不能连续试油。以前,塔河油田主要采用燃油锅炉进行加热,生产成本高。 为了节能降耗,保护环境,该管理中心通过可行性论证,研制了油气两用锅炉,高压油气井试油期间采用放空天然气作为燃烧介质。 该新型锅炉燃烧机增设了燃气自动控制装置,保证燃气的安全性和可靠性;新配置了节能器,利用烟道余热,对进水进行加热,提高热能利用效率,同时降低锅炉的排烟温度;电控系统增加燃气CPU模块,将燃油与燃气控制系统集成一体,具备极低水位报警、自动停炉保护功能;天然气由三相分离器气管线引入,经过三级减压作为燃料直接燃烧。 油气两用锅炉在YK20井等两口井试油现场应用取得成功。现场应用41天,每天节约燃油1.6方,共节约燃油费用46.25万元,短期内收回成本。今年他们计划在塔河油田运用15口井,预计可节约燃油费300余万元。
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